在環(huán)保要求日益嚴格的今天,工業(yè)廢水中的鉈污染治理成為眾多企業(yè)面臨的難題。作為一種高效、專業(yè)的水處理藥劑,除鉈劑憑借其精準的靶向去除能力和廣泛的應(yīng)用場景,成為工業(yè)廢水處理的“隱形衛(wèi)士”。
四川某鋅冶煉廠每日產(chǎn)生大量含鉈廢水,原廢水鉈濃度在1 – 5mg/L,伴有鉛、鋅、鎘等多種重金屬以及較高濃度的鹽和懸浮物,水質(zhì)復(fù)雜。該廠之前采用常規(guī)中和沉淀法處理廢水,但鉈去除效果不佳,無法滿足《無機化學(xué)工業(yè)污染物排放標準》(GB31573 – 2015)中鉈排放限值要求。引入復(fù)合除鉈劑后,先利用其中的氧化成分將廢水中的一價鉈氧化為三價鉈,再通過沉淀劑與鉈離子反應(yīng)生成難溶性沉淀。針對廢水中的其他重金屬和雜質(zhì),復(fù)合除鉈劑中的吸附成分發(fā)揮作用,對殘留的鉈離子及其他污染物進行吸附富集。經(jīng)過處理,廢水鉈濃度穩(wěn)定降至0.003mg/L以下,遠低于排放標準,鉛、鋅等其他重金屬濃度也顯著降低,達到了特別排放限值要求。該工藝不僅除鉈效率高,且未對原有廢水處理設(shè)施進行大規(guī)模改造,僅通過在原有反應(yīng)池中投加復(fù)合除鉈劑,并適當調(diào)整反應(yīng)時間和攪拌強度等參數(shù),就實現(xiàn)了穩(wěn)定達標排放,大大降低了企業(yè)的環(huán)保改造投入和運營成本。
廣東某半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)在芯片制造等環(huán)節(jié)產(chǎn)生含鉈廢水,廢水中鉈以絡(luò)合態(tài)形式存在,主要與EDTA等絡(luò)合劑結(jié)合,濃度在50 – 200μg/L,廢水還含有銅、鎳等重金屬以及大量有機污染物,pH值在6 – 7之間。企業(yè)之前采用的離子交換樹脂法對絡(luò)合態(tài)鉈去除效果差,且樹脂易受有機污染物和其他離子干擾,頻繁再生導(dǎo)致處理成本高昂。采用復(fù)合除鉈劑處理后,其破絡(luò)成分迅速打破鉈與絡(luò)合劑之間的化學(xué)鍵,使鉈離子游離出來。隨后,復(fù)合除鉈劑中的氧化、沉淀和吸附成分協(xié)同作用,將游離鉈離子轉(zhuǎn)化為沉淀并吸附去除。經(jīng)過一系列反應(yīng)和沉淀分離后,廢水鉈濃度降至0.5μg/L以下,滿足了當?shù)馗鼮閲栏竦牡胤脚欧艠藴?,銅、鎳等重金屬以及有機污染物也得到有效去除。處理后的水部分回用于對水質(zhì)要求較低的車間地面沖洗等環(huán)節(jié),實現(xiàn)了水資源的循環(huán)利用,既降低了企業(yè)的用水成本,又減少了環(huán)境污染風險。
湖南某大型鋼鐵廠在燒結(jié)工序的濕法脫硫循環(huán)除渣后,產(chǎn)生的壓濾循環(huán)廢水具有高濁度、弱酸性的特點,鉈濃度在5 – 10mg/L,且含有砷、鉛、鋅、鎳、鎘等多種重金屬。以往該廠的廢水處理工藝無法有效去除鉈,導(dǎo)致排放水質(zhì)難以達標。使用復(fù)合除鉈劑處理該廢水時,復(fù)合除鉈劑先對廢水進行pH調(diào)節(jié),使其更利于后續(xù)反應(yīng)進行。隨后,通過氧化、沉淀和絮凝等一系列作用,將鉈及其他重金屬污染物去除。處理后,廢水各項指標均符合當?shù)毓I(yè)污水排放標準,其中鉈濃度穩(wěn)定低于0.005mg/L。整個處理過程操作簡便,只需在現(xiàn)有沉淀池和反應(yīng)釜中添加復(fù)合除鉈劑,并按照規(guī)定流程進行攪拌、反應(yīng)和沉淀,無需新增復(fù)雜設(shè)備,為鋼鐵企業(yè)解決含鉈廢水處理難題提供了高效、經(jīng)濟的解決方案。
除鉈劑在不同行業(yè)的應(yīng)用實踐表明,它能夠針對各種復(fù)雜水質(zhì)和不同形態(tài)的鉈污染物,實現(xiàn)精準、高效的處理,幫助企業(yè)穩(wěn)定達標排放,降低環(huán)保風險和運營成本,是工業(yè)廢水處理中不可或缺的精準利器
